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1996年1O月,炼油厂老焦化装置采用XL一4型消泡剂,采用双程计量泵将消泡剂打入焦炭塔底进料四通阀前,与塔底进料一起进入
焦炭塔,同时消泡剂注入点注入1.0 MPa蒸汽,防止高温热渣油进入注入点结焦堵塞。从实际生产情况可看出,由于采用XL一4型消泡剂,以前存在的分馏塔底焦粉沉积严重、焦炭塔顶油气管线结焦、加热炉管结焦等问题都得到了有效的解决。
新焦化装置采用9.4 m/26 m(径/高)大型焦炭塔,具有较大长径比。装置自2005年12月底投产至今,焦炭塔生焦时间24 h,满负荷生产,空高15 m左右,容积利用率一般在75 ,设计最大油气气速0.14 m/s。在正常情况下,焦炭塔泡沫夹带并不是很严重。但是在消泡剂管线堵塞无法正常注入的情况下,分馏塔底过滤器焦粉量较大。新焦化装置采用NCH一3型消泡剂,通过计量泵送至塔顶注入。经过实践摸索,选择在生焦结束前8 h进行消泡剂的注入,注入量约为30~40~tg/g,泡沫层高度下降2 m 左右,分馏塔底过滤器切换周期增长。
由于消泡剂的使用,使得焦粉夹带量减小,分馏塔的产品质量得以提高,分馏塔顶及侧线抽出的空冷器、换热器内的焦粉含量小,提高了热效率。目前主要存在的问题是焦炭塔空高较高,消泡剂在高温环境中的挥发性降低了其利用率,可考虑改变注入位置来解决这一问题。