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1.投剂前后炉膛温度变化
在常压炉维护正常运行条件下,术后第二天开始投剂炉温度有明显的下降趋势,辐射室是从790度到745度的平均气温,到最后一个房间,在放疗结束所有的代理,温度降到720摄氏度,降至70°C,如图2所示。
2.投剂前后操作变化情况
如表4所示,在装置处理量及常压炉炉出口温度控制相近时,常压炉炉膛的平均温度为746℃左右,与清灰前的炉膛平均温度815℃相比,下降约69℃。
3.燃料消耗对比
清灰前后,当进料量、进料性能和进料温度不变时,加热炉的燃油消耗量将减少0.12升。从图1.3可以看出,燃油消耗已清灰后略有下降。清灰对加热炉炉管外壁的效果更好。通过目测可以清楚地看到污垢剥落现象,对流室除灰后的炉管外表面暴露于管道的金属颜色。
4.经济效益测算
通过对加热炉实施在线清灰,大大延长了加热炉运行周期,避免了装置的非计划停工,经济效益显著。另外,通过江苏凤谷节能科技提供的声波清灰器在线清灰,月节约燃料油约85 t,以今年油浆价格计算,月节约成本约lO万元。过对增压泵组的控制,保证消防井和回用水池的水量。
控制系统硬件组态如图l所示,由3台SIEMENS s7—300CPU315.DP PLC、l台CPU3 13-DP PLC以及7台分布式I/oET200M组成。
在硬件连接好后,要用STEP7 PROFIBUS对网络组态,网络中所有站都设置同数据传输率,从站地址单一赋值。在STEP7中,建立一个DP主站的步骤:
(1)站点窗口中,选择一个机架,并且机架可见(visibale);
(2)在硬件列表中选择主站CPU,如CPU315.2 DP:
(3)拖动一个模块到合适的机架行,选择【属性】,则PROFIBUS节点窗口打开。这时可以创建一个PROFⅢuS的子网,或选择己经存在的子网,设置子网属性如传送速率等,设置这个主站的地址:
(4)[OK】确认设置;在STEP 7中,设置DP从站模块的步骤:
(1)在硬件列表窗口中选择从站模块;
(2)将从站模块拖至所属DP主站标志符,在主站后会出现连线,示意主从之间的关系:r3)在PROFIBUS子网属性对话框中设置子网传输速率及从站地址:
在STEP 7中设置PROFIBUS.DP主从站操作界面见图2。人员对格栅启动和停机液位差值进行设置。当液位差值超过于预先设置的启动停机值时,启动停止格栅电机。时间控制是根据格栅电机的停机和运行时间来进行控制的。运行时间和停机时间同样由上位机操作员进行设置。
水泵的自动控制是通过对水箱液位计液位的测量来实现的。水位上升时,控制水泵依次启动,并根据累计水泵的运行时间,将启动顺序从小到大排列。水位下降时,控制水泵依次停止,相反的顺序相反。在运行过程中,泵自动累计运行时间,实现水泵的自动旋转。