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新疆新化化肥有限责任公司动力分厂65吨和75吨锅炉,主要以生产供汽为主,满足全公司化肥生产用汽。长期以来由于锅炉过热器等尾部受热面积灰较为严重,致使锅炉过热器后排烟温度高,带负荷能力差,严重影响到锅炉的长周期安稳运行,并且在运行中每班都要用压缩空气对高低温过热器进行人工清灰,工人劳动强度大,而且很不安全,且人孔门的位置对积灰清理范围十分有限, 因此造成锅炉整体烟温升高,热风温度高超过低碳钢所能承受的450℃的极限值,致使65吨和75吨锅炉高温段空气预热器接连处经常性变形拉裂,造成空气泄露,对锅炉的正常安全运行构成威胁,而且锅炉排烟温度升高,有时超过200℃,降低了锅炉的热效率增加了煤耗
针对以上锅炉所存在的问题,也采取过多种措施,如蒸汽清灰器,超声波清灰器,低频脉冲清灰器等,但清灰效果都不是很明显,都未能解决锅炉积灰堵塞问题。
2002年年初,我们通过市场调查在65吨和75吨锅炉高低温过热器等尾部分别安装了8台AS-150场效应清灰器,经过半年的运行,对运行报表进行了对比分析,证明清灰器效果显著。
通过对2个月运行报表的抽样分析,锅炉负荷60 吨~65吨/小时,连续带高负荷4小时以上,高热器后烟温、排烟温度都有明显降低。煤耗有所下降。
使用声波清灰器后, 声波清灰器清除积灰范围广不留死角,高温区过热器等尾部受热面管壁温度均匀,对长周期安全经济运行极其有利,经过对比,使用AS-150声波清灰器前后,其过热器后烟温平均766.2℃下降到689.67℃,下降了76.6℃。
热风温度过高,造成空气预热器过热变形损坏,增加漏风量,烟气氧含量超标达10%,经反平衡热效率计算,该炉的排烟热损失达10~12%(6~7%)。65吨锅炉空气预热器过热变形损坏进行检修更换,至少消耗几十万的检修更换费用,对安全、经济运行都造成很大的威胁#。使用声波清灰器后,热风温度下降44.87℃,对保护空气预热器等局部受热面有明显的安全经济效益。
使用声波清灰器后,平均排烟温度由196.56℃下降到177.6℃,下降了18.96℃,锅炉热效率提高1.26~1.35%,每天节煤2.95~3.9t/h。
不同的烟尘工况特性使用声波清灰的效果存在很大差别。烟气湿度、吸湿性化学成分含量、声波器波源特性、布置及数量等是影响清灰效果的关键因素。当含尘介质湿度小、吸湿性粉尘成分含量低、流动性好时,采用声波清灰技术,电除尘器内部构件积灰及除尘效果改善明显。在烟气湿度较大、吸湿性粉尘成分含量较高、粘附性较强的使用条件下,采用声波清灰技术(声波发生器按常规设置,数量较少时),电除尘器内部构件积灰及除尘效果差别很大,若以声波清灰取代机械振打是难以实现的。